工人日報客戶端記者張翀 通訊員劉娟 牟玲 一根頭發絲0.05mm,白熾燈壁厚0.3mm,蒙住雙眼,用直徑22mm的麻花鉆在白熾燈上鉆斷頭發絲,而燈泡絲毫未損。上月,湖北省“工友杯”第二屆“鄂有絕活”高技能人才技能大賽在武漢落幕,來自襄陽中車電機技術有限公司的王輝,憑借“蒙眼麻花鉆燈泡上鉆斷發絲”獲得裝備制造類第一名,榮獲“最佳絕活獎”。
王輝是襄陽中車電機技術有限公司的一名高級鉗工,主要負責公司電機核心配件的高精度加工。電機是車輛動力系統的“心臟”,電機核心零部件有一些形狀非常復雜、加工精度要求高,通常達到0.01mm,相當于一張A4紙厚度的1/10。為了解決這一難題,王輝通過多年的生產實踐,練就了一手自磨特制鉆頭、改良工裝模具、創新打孔工藝的絕技絕活,能夠精準把控產品精度,將誤差控制在0.002mm內。
在一款機車電機中有一種非常薄的墊片,其厚度約為0.05mm,與頭發絲直徑相當,而最薄的地方僅有0.01mm。加工這種墊片,依靠自動化設備容易導致鉆出的孔發生撕裂、不圓、毛刺過多等問題。王輝便自己研磨鉆頭,憑借多年的“手上功夫”,精準把控,生產出來的墊片誤差僅小于0.002mm,完美達到了生產要求。
工作中的王輝十分較真,對零點零幾毫米的誤差決不妥協。從事鉗工29年來,凡是他經手的零件,務必達到免檢品質。
2022年,公司接到一特種永磁電機4根轉軸新品試制任務,從圖紙下達到產品研制只有一周時間,且轉軸注油孔孔底粗糙度要求達RA0.4,相當于鏡面效果,使用普通的搖臂鉆根本無法完或。現場無專用深孔研磨設備,也不可能在一周內高價采購專用設備。王輝認真分析部件圖紙和工藝要求,反復推敲,發揮多年鉗工技能,憑借對工藝的深刻理解,從加工方法、鉆頭刃磨、切削角度、操控力度等方面琢磨出一套完整方案,通過手工精修120度鉸刀,配合3000目的研磨劑,在普通搖臂鉆上,實現了對深孔底的表面粗糙度的加工任務,最終憑借著精湛技藝確保了試制順利進行。這一技術不僅為公司節約了200余萬設備經費,還解決了該特種永磁電機法蘭裝卸難題,推動了襄陽永磁電機的批量生產,創造了該型電機2.1億元的經濟效益。
在第二屆“鄂有絕活”技能大賽決賽現場,王輝使用麻花鉆僅用了10秒鐘就在白熾燈上鉆斷頭發絲,精湛的技藝引得評委和觀眾贊嘆不已,而短短10秒鐘的背后,卻凝聚了他多年的辛勤付出。10年前,公司產業轉型開始生產新能源汽車電機,對加工精度提出了更高要求,為了又快又好完成配件的高精度研磨、鉆削、鉸孔,他就用白熾燈泡、頭發絲來練手,一萬個日日夜夜的堅持與堅守,最終練就了一手絕活。
多年來,王輝的絕活已解決類似電機零部件精度加工難題近百個,在一次次的攻堅克難中,他先后獲得“改善能手”“優秀改善提案一等獎”“先進個人”“襄陽