除塵風機作為煙草生產企業重要的輔助設備,其旋轉動力由電機提供。其中,電機轉子旋轉軸承為易損件,需定期更換,以保證風機正常運轉。更換過程中需將電機與風機聯軸器脫開,換完軸承后再將其安裝在一起。更換軸承后,要利用激光對中儀進行電機對中,需要反復調整電機底座位置,以保證電機和風機的同軸度控制在公差(±0.05mm)允許范圍內。由于電機自重達1.2噸,水平方向調整費時費力。目前,單臺電機對中用時為150分鐘/臺,對中效率低,不能滿足生產需要。
改進方法:
采用價值流圖識別電機對中過程中存在的浪費,通對中專用工具和掌上數據存儲系統等技術管理措施實現快速對中;通過價值流分析識別電機對中過程中時間的浪費;從顧客需求角度出發,利用質量功能展開設計電機調整專用工具;再造電機對中流程。
改造完成后,單臺電機對中用時縮減為49分鐘/臺,同時提高了對中質量,對風機類設備的管理、維修及日常生產工作具有重要實踐意義。